南屯礦93上14綜放工作麵采空區自然發火的綜合防治(二)
40m,此後頂煤鬆軟破碎減少,工作麵開始放煤。但
        
        
由於該工作麵與礦井的另一主采工作麵93j-01綜放
        
工作麵共用一個采區溜煤眼及一條采區膠帶,受運
        
輸條件的影響,工作麵推進度受到限製。自開采後,
        
前3個月的推進度分別為26.05、110.25、190.75m。
        
2003年3月26日工作麵下/頃槽遇3~F223斷層,斷
        
層落差2.2m,下順槽遇3LF224、3~F225斷層,斷層落
        
差分別為1.0、0.8m,對工作麵推進度形成限製,月推
        
進度隻有162.75m。2003年2月27日工作麵上隅角出
        
現CO,濃度達28x10-6。後因工作麵推進度一直較慢,
        
上隅角CO濃度呈逐漸上升趨勢。至4月19日,上隅角
        
CO濃度急劇增加到132x10-6,後來又發現采空區切
        
頂線以裏3-5m的采空區內CO濃度最高達574x104,
        
回風巷CO濃度達20x10~。情況說明93214綜放工作
        
麵采空區已出現嚴重的自燃隱患,直接威脅著工作
        
麵的安全生產。
        
3.2自然發火位置及漏風通道的確定
        
1)通過對工作麵及上隅角CO濃度測定結果分
        
析,工作麵上隅角、采空區均能測出CO,自上隅角往
        
下測不到CO。測定時間和測定濃度如表1所示。
        
 
        
        
從工作麵上隅角實測的CO濃度可以看出,發
        
火時間在工作麵過3zF223、3~F224、3~F225斷層
        
後不久。由於斷層和綜放麵超前壓力影響,兩順槽
        
頂煤早在回采前即已破碎,破碎區受到較長時間的
        
氧化升溫,巷道、端頭支架及過渡支架頂煤不放,頂
        
煤垮落後,形成約5-7m寬的浮煤帶,采空區兩順
        
槽冒落不實,空洞較大,漏風嚴重,由此判斷發火點
        
位置位於采空區中的3zF223、3~F224及3~F225斷
        
層附近。
        
2)因93.14綜放工作麵為九采區首采工作麵,采
        
空區後部無任何漏風通道,根據U型通風的回采工作
        
麵采空區“一源一彙”漏風理論03manbetx
,工作麵下半部
        
一般不會測出CO,因而判斷采空區發火的漏風通道
        
即為本工作麵的漏風。主要原因就是93.14綜放工作
        
麵上、下順槽均為錨網支護,工作麵回采時沒有拆除
        
錨杆及鐵絲網,采空區後部兩順槽位置冒落不徹底,
        
形成了較長的漏風通道,導致了工作麵中部斷層附
        
近遺留煤炭自燃。為此,分別對93~14綜放工作麵通
        
風係統進行了壓能測定,93j~14綜放工作麵上、下口
        
壓差為162.2Pa,漏風較大,形成了93~14綜放工作麵
        
的“一源一彙”的漏風係統。
        
4 綜合防滅火措施的實施及效果
        
4.1綜合防滅火措施的實施 ,
        
1)利用均壓防滅火技術消除采空區漏風。首先調
        
整93L14綜放工作麵的通風係統,適當降低工作麵兩
        
端壓能。在九采三分區回風巷施工兩道調壓風門,將
        
工作麵風量由950m3/min控製到740m3/min,達到係
        
統均壓、減少向采空區漏風的目的。
        
2)封堵漏風通道。針對93214綜放工作麵U型通
        
風形成的“一源一彙”的漏風係統,進風隅角是本工
        
作麵的漏風源,為減小風流進入采空區的能力,縮短
        
自燃帶的寬度,在工作麵下隅角掛設擋風簾,在一定
        
程度上達到減少漏風的目的。
        
3)加強現場管理,組織正規循環,加快工作麵回
        
采進度。
        
4)工作麵順槽支護的錨網,邊采邊卸掉錨杆托
        
盤,剪掉鐵絲網,增大頂板冒落程度,並加強放煤管
        
理,做到少丟煤。
        
5)進行采空區灌漿。應用進、回風巷埋管的灌漿
        
方法,在進、回風巷設兩路直徑75mm灌漿管,一路埋人
        
上隅角采空區,一路埋人下隅角采空區,每日輪流灌
        
注粉煤灰漿體,共灌漿10580m3。並將灌漿濃度由原
        
來的1:4提高到1:1,延長灌漿時間,實行每日灌漿,提
        
高灌漿效果。
        
6)注沙堵漏。利用工作麵上順槽注漿管,向上隅
        
角采空區注沙,水向下流人采空區,沙沉積封堵冒
        
落岩石間的漏風通道,減少向采空區漏風。共注沙
        
180m3,取得了較好效果。
        
7)注粉煤灰複合膠體堵漏。在工作麵進、回風隅
        
角用編織袋裝沙,打起沙袋牆,預設直徑75mm灌漿管,
        
管出口距頂板0.3-0.5m,利用現有的粉煤灰灌漿管
        
路,在地麵按1:1的比例配好粉煤灰和水的混合液,通
        
過注漿管道輸送至井下,在9314上、下順用ZM-5/
        
1.8D型井下移動式灌注設備把膠凝劑按1:1 000比例
        
添加到管路中,再壓注到采空區,能夠迅速使粉煤灰
        
漿液全部稠化成粉煤灰膠體,並迅速堆積,減少漏
        
風。采用分段注膠的方式,在上、下順槽各打沙袋牆5
        
道,每道間隔30m,分別灌注粉煤灰複合膠體,在采
        
空區兩順槽形成多段膠體隔離段,減小采空區的漏
        
風,並阻止采空區的高溫區域向工作麵發展。工作麵
        
注膠防滅火過程見圖2。
        
4.2實施效果
        
1)調整通風係統實行開區均壓後,93~14綜放工
        
作麵的壓差由154.2pa降至76.6pa,大大減少了工作
        
 
    
